保全工优秀员工事迹材料

时间:2023-01-10 11:56:13 事迹材料 我要投稿

保全工优秀员工事迹材料(通用8篇)

  在日常学习、工作或生活中,许多人都有过写事迹的经历,对事迹都不陌生吧,事迹不是单纯为其单位和个人评功摆好,而是为了鲜明地体现和积极宣扬一种特定时代所需要的精神。那么事迹怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的保全工优秀员工事迹材料(通用8篇),欢迎大家分享。

保全工优秀员工事迹材料(通用8篇)

  保全工优秀员工事迹材料1

  xx,物流运输部设备室电气工程师。12月,在0#码头复产整改工作中,他认真做好浮式起重机、堆取料机和皮带机的检修计划,为快速启动招投标创造了条件。针对浮吊起升变频器和堆取料机走行变频器故障,他带领电气专业的同事逐级排查、反复调试,找准了问题根源,并成功解决。在项目最紧张阶段,他一边紧盯项目进度,协调项目施工,另一边还要照顾病重的亲人。在项目联动试车的关键节点,他放弃休假匆忙赶赴现场,并连夜拟定了《0#码头复产联动试车方案》。最终,涉及5个流程的联动试车取得成功,为0#码头顺利复产奠定了基础。 程文龙,动力能源部设备室点检作业区机械点检员。12月4日,轧钢1#水站高压2#水泵出现故障,大量生产水向外涌出,威胁生产安全。早上6点,他接到险情通知后立即赶往现场。彼时环境温度极低,但他丝毫顾及不到寒冷,在衣裤湿透的`情况下,依然坚持完成了抢修任务,避免了事故扩大。

  12月31日,3#TRT发电机危急遮断器发生故障,现场维修人员无法处理,尽管事故区域并非他负责,但接到通知后,他果断放弃假日休息,驱车90公里赶往现场参与抢修,并提出可行的解决方案,成功修复故障设备,发电机也于当日并网运行。

  保全工优秀员工事迹材料2

  xx,中厚板厂设备室三电作业区维修电工。

  12月,精轧操作台观察板型的摄像头发生故障,亟需更换。由于该摄像头安装位置较高(距地面约23m),更换难度较大。她主动请缨,凭借行车的辅助,完成了更换任务。考虑到类似作业的危险性,她提出在檀条上加装安全吊环,实现“双保险”,即使作业中行车突然移动也能保障作业安全。

  针对粗轧机前工作辊道不动作问题, 众人都认为是逆变器风机故障。她经过认真检测和排查,发现通电后转换继电器常开节点未闭合,更换节点后,工作辊道立即恢复正常运转。正是因为她的不盲从,避免了更换风机造成的浪费。

  保全工优秀员工事迹材料3

  xx,热轧薄板厂轧线综合作业区轧钢工(轧钢技师)。12月,粗轧工序多次出现一道次卡钢现象。他牵头对返库钢坯各类数据反复验证,对立辊、粗轧入口导卫、工作辊护板等反复查勘,观察轧制过程板坯状态等,为分析、诊断问题收集了大量资料。最终他通过调整AWC油缸伸长量来调整立辊垂直度,避免轧件翘头或叩头,确保轧件顺利咬入平辊,一举解决了该问题。

  12月4日精轧F5出口导卫处发生堆钢事故,由于堆钢量大、处理空间有限,且下工作辊被钢带缠住无法动作。面对此问题,他沉着冷静,在仔细勘察现场后,提出并实施“拉F5下支撑辊处理废钢方案”,成功解决了难题,且比预计时间提前了2小时。

  保全工优秀员工事迹材料4

  xx,炼钢厂设备室维检作业区高级钳工。12月,针对板坯铸机水冷系统喷淋架喷嘴清洗难的问题,他提出了优化方案(将3#板坯铸机弯曲段保护板改为可自由拆卸,检修时只需将部分保护板拆除,便可观察喷嘴堵塞情况)不仅解决了问题,还提高了检修效率。

  针对3#铸机大包升降油缸更换时定位销轴拆装困难的问题,他提出用“撞锤撞击法” 进行拆除,并自制专用“撞击”工装夹具,增加外接销轴着力点,把人工敲击变为撞锤撞击,拓展了作业空间,提高了作业效率,降低了作业风险。此法经过作业区优化后已逐步在其它铸机中推广。

  保全工优秀员工事迹材料5

  xx,热轧薄板厂机械维检作业区钳工。12月,针对卷取区域机械设备故障率高的问题,他对卷取机各机械部位的装配精度、结构刚度、联接与紧固程度,间隙与磨损程度等进行了全面的检查,对存在的问题逐一进行整改。12月卷取区域机械设备故障明显降低,当月故障时间仅为110分钟,为保障生产稳定作出了贡献。 针对打捆机设备故障问题,他组织成立打捆机维修团队,从维修计划、备件准备,到标准化作业都进行细化,有效减少了设备故障。

  当月,因打捆机引发的停产事故时间减少为23分钟,比2018年下半年平均值降低了18%。

  保全工优秀员工事迹材料6

  xx,烧结厂综合运行作业区皮带巡检工。

  12月,为降低混合料加水过程中污泥堵塞管道的频率,他牵头开展专题攻关。经过勘察、摸索和探讨,他提出将其中一个污泥池作为缓冲池进行预稀释,同时采取气流搅拌与清水稀释相结合的方式加快污泥的运动,减缓了污泥中含铁物料的沉积,降低了污泥管道堵塞的频率,进而稳定了混合料水分指标。此外,他还对《污泥管网的操作使用规定》制度进行了优化,从操作层面降低了污泥管道堵塞频率。当月,污泥管道堵塞频率由每轮班2-3次,降低为0-1次,有效保障了烧结工序的生产。

  保全工优秀员工事迹材料7

  xx,技术中心产品研究所研究员。12月,为确保棒材螺纹钢新产品性能合格,她认真总结前期试制的经验,开展产品特征值分析,在本轮试生产中提出成分、工艺优化方案,并深入现场跟踪过程参数。最终,试生产的3400余吨Φ25mmHRB500E螺纹钢产品性能合格率达到100%。

  针对硬线钢拉拔脆断和高线年修后盘螺性能波动的问题,她主动跟踪现场轧制工艺,开展产品性能优化试验,为改进硬线钢产品质量、稳定盘螺性能提供了详细的数据,促进了线材性能合格率的提升。当月,线材性能合格率环比提高0.61%。

  保全工优秀员工事迹材料8

  xx,中厚板厂原料作业区切割工。12月,针对钢坯切割量不能满足轧制需求的问题,他提出缩短班别切割间隙的建议,即换班时当班提前为下轮班准备钢坯的作业方式,以减少下轮班准备时间。他还总结优化了钢坯热切精细流程,提出了“规范热切准备操作流程”的建议,即确认热切计划准备——判断自动切割机轨道稳定性——检查切割机燃气流量、压力——检查钢坯切割接痕。这一建议的实施和推广,使热送热装操作更加标准化,有效避免了因工作遗漏而无法热切的问题,提升了热切工作效率。

  当月,他所在班组的热装量达1.917万吨,在作业区排名第一。

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